[发明专利]磷酸输送管线除垢的方法无效
申请号: | 200810069067.5 | 申请日: | 2008-12-24 |
公开(公告)号: | CN101476128A | 公开(公告)日: | 2009-07-08 |
发明(设计)人: | 黄进;张涛;冯克敏;刘海;文慧;姚石林;吴松;付忠德;李维红;杜洪云 | 申请(专利权)人: | 瓮福(集团)有限责任公司 |
主分类号: | C23G1/02 | 分类号: | C23G1/02 |
代理公司: | 贵阳东圣专利商标事务有限公司 | 代理人: | 袁庆云 |
地址: | 550002贵州省贵阳*** | 国省代码: | 贵州;52 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 磷酸 输送 管线 除垢 方法 | ||
技术领域
本发明涉及化工领域,具体来说涉及一种磷酸输送管线除垢的方法。
背景技术
众所周知,在湿法磷酸生产过程中,由于原料磷矿中含有大量的杂质,导致磷酸输送管道容易结垢。传统除垢方法采用5%的稀硫酸作为清洗剂对磷酸输送管道每7天要清洗8~10小时,实践证明,这种方法不仅需要大量的时间对管道进行清洗,还不能将垢层彻底清除。导致酸管内结垢不断增加,影响到装置的开车率,同时需要大量的人力物力清除酸管中垢块和磷酸输送的正确计量。以某公司为例采用传统的硫酸清洗技术时,装置运行周期为7天,每次清洗需要8小时以上。中国专利公开号CN1724965公开了一种“磷酸浓缩热交换器的除垢方法”,该技术是针对磷酸生产的设备清洗。
发明内容
本发明的目的在于提供一种能缩短了磷酸输送管道的清洗时间、且清洗液配制简单、使用方便配磷酸输送管线除垢方法。
本发明的一种磷酸输送管线除垢的方法,包括下述步骤:
(1)清洗液的配制:采用硫酸、氟硅酸配制,清洗液中硫酸质量浓度为2~6%,氟硅酸质量浓度为4~8%;
(2)清洗:将清洗液加入磷酸输送管道,清洗液温度的控制到76~85℃。
本发明与现有技术的相比,由以上技术方案可知,采用本方法后,浓磷酸管道清洗周期延长至25天,每次清洗清洗需要12小时;稀磷酸输送管道清洗周期延长至15天,每次清洗清洗只要4小时。延长了磷酸输送管道的清洗周期,缩短了清洗时间,提高了装置的运行率,其中反应过滤系统全年提高运行时间近10天,其生产能力可提升2.5万吨100%P2O5/年;浓缩系统运行时间由原来的280天/年提高到300天,单系列产能提升7000吨/年。且此方法中清洗液配制简单、使用方便。
以下通过具体实施方式,进一步说明本发明的有益效果。
具体实施方式
实施例1:
一种磷酸输送管线除垢的方法,包括下述步骤:
(1)清洗液的配制:以配制清洗液100吨为例,将质量浓度为98%硫酸2.05吨、质量浓度为18%氟硅酸44.5吨,加水混合搅拌均匀,配制成的清洗液中硫酸质量浓度为2%,氟硅酸质量浓度为8%;
(2)清洗:将清洗液加入湿法磷酸输送管道,清洗液温度的控制到80℃。
实施例2:
(1)清洗液的配制:以配制清洗液100吨为例,将质量浓度为98%硫酸4.08吨、质量浓度为8%氟硅酸33.4吨,加水混合搅拌均匀,配制成的清洗液中硫酸质量浓度为4%,氟硅酸浓度(质量百分比)为6%;
(2)清洗:将清洗液加入湿法磷酸输送管道,清洗液温度的控制到76℃。
实施例3:
(1)清洗液的配制:以配制清洗液100吨为例,将质量浓度为98%硫酸6.12、质量浓度18%氟硅酸22.2吨,加水混合搅拌均匀,配制成的清洗液中硫酸质量浓度为6%,氟硅酸质量浓度为4%;
(2)清洗:将清洗液加入湿法磷酸输送管道,清洗液温度的控制到85℃。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,任何未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。
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