[发明专利]一种转炉补炉后的第一炉的冶炼方法有效

专利信息
申请号: 200810012739.9 申请日: 2008-08-11
公开(公告)号: CN101649370A 公开(公告)日: 2010-02-17
发明(设计)人: 张军;李镇;王鹏;张越;郭猛;张志文;王鹏飞;毛志勇;孟宪娟;孙艳霞 申请(专利权)人: 鞍钢股份有限公司
主分类号: C21C5/44 分类号: C21C5/44;C21C5/30
代理公司: 鞍山嘉讯科技专利事务所 代理人: 张 群
地址: 114000辽*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 一种 转炉 补炉后 第一 冶炼 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种转炉补后的炉第一炉的冶炼方法。

背景技术

转炉经过长期的连续冶炼后,由于受到铁水、废钢加入时的冲击及出钢过程中钢水的 浸泡和冲刷,加料侧和出钢侧部不可避免的受到侵蚀,为了维护转炉高炉龄、定期的进行 炉衬维护,常常在转炉出钢、溅渣完毕后,将炉渣完全倒掉,在转炉加料侧或出钢侧加入 镁质补炉料,再将料烧结使之与转炉炉衬结合的护炉工艺习惯上被称为“转炉补炉”。转 炉补炉可以保护转炉炉衬不被过度损坏,有效提高转炉寿命。此外,还可以提高转炉作业 率,减少耐材消耗,降低钢的生产成本,但由于加入了大量的补炉泥料,使转炉炼钢时的 成渣过程和转炉渣的成分发生变化,给钢水纯净度的提高带来了不利影响,突出的问题之 一是,转炉大补炉后冶炼第一炉钢时磷容易偏高,由于补炉第一炉磷高的问题一直没有理 想的控制措施,屡屡造成改钢、热回收事故的发生,给炼钢生产带来了很大被动。为此 只能通过补炉第一炉必须等样的方式解决,但是这也不能从根本上解决磷高的问题,既造 成了生产时间的浪费,也不能适应当今短流程、快节奏的生产方式,磷高问题已成为制约 生产的头等难题,研究如何降低转炉大补炉后冶炼第一炉钢时的磷含量具有现实意义。

通过脱磷原理可知,增大转炉脱磷效果的有效措施包括有合适的熔渣碱度、合适的渣 中FeO含量、合适的冶炼过程温度,良好的动力学条件等,为此,如何优化各项参数和工 艺,达到理想的脱磷效果,是解决问题的关键所在。

发明内容

本发明的目的是提供一种转炉补炉后的第一炉的冶钢方法,该方法通过调整热平衡、 改进副原料的加入方案等措施,使终点磷超标的几率大大降低,保证了转炉大生产过程中 的产品质量和生产效率。

为实现上述目的,本发明采用以下技术方案实现:

一种转炉补炉后的第一炉的冶炼方法,其特征在于,在冶炼第一炉时,加入废钢量 12%~13%,轻烧白云石加入量为18-24kg/t,活性白灰加入量为36-44kg/t,铁皮球和铁 矾土适量。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

1)补炉第一炉的冶炼不再等样出钢,提高了生产效率。

2)解决了等样过程中高温钢水泡炉衬带来的损害。

3)补炉第一炉终点磷的质量百分比均值由原来的0.014%降至0.010%,有效的减少 了质量事故的发生几率。

4)转炉终渣氧化镁含量均值由10.09%降至9.15%,没有对炉衬造成损害。

具体实施方式

正常炉次和补炉第一炉的终点渣样组分组成如下表所示,相同铁水条件下,加入相同 的渣料,终渣成分是不同的,补炉第一炉的炉次碱度偏低、MgO含量偏高。

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