[实用新型]一种粉焦冷却套管无效
申请号: | 200720138151.9 | 申请日: | 2007-12-04 |
公开(公告)号: | CN201136848Y | 公开(公告)日: | 2008-10-22 |
发明(设计)人: | 张玉林;刘广礼;王秀敏;何小锴 | 申请(专利权)人: | 唐山钢铁股份有限公司 |
主分类号: | C10B39/02 | 分类号: | C10B39/02 |
代理公司: | 石家庄冀科专利商标事务所有限公司 | 代理人: | 陈长庚 |
地址: | 063016河北省唐山*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 冷却 套管 | ||
技术领域
本实用新型涉及干熄焦一次除尘器粉焦冷却设备,属炼焦机械设备领域。
技术背景:
在炼焦设备中,粉焦冷却套管是干熄焦系统重要的附属设备,安装于一次 除尘器下部,与一次除尘器以叉形灰仓连接,主要作用为排除由干熄焦一次除 尘器所收集的焦炭灰粉,并对其进行冷却。
目前国内干熄焦所采用的粉焦冷却套管普遍存在的问题是:在生产中,粉 焦冷却套采用间歇排灰的方式运转,冷却温度由近1000℃降至200℃左右,由 于急剧的骤冷骤热,造成频繁的热胀冷缩,在内外套连接部位产生热应力,由 于目前所采用的粉焦冷却套采用全焊接工艺,各部件间采用固定连接,焊缝薄 弱部位在热应力作用下容易开裂;内套管顶部为平顶且以浇筑料浇筑,膨胀空 间极小,应力易集中,造成此部位极易损坏;内套管中间设有隔水板,进水直 接由顶部进水,经隔水板由进水侧流经出水侧最后排出,造成内套筒隔水板两 侧换热方式的差异,产生热应力,也是造成水套损坏的原因。上述问题影响了 干熄焦系统顺行和运转安全,严重制约了干熄焦技术的发展与应用,技术人员 有必要对这些部位进行了重新设计。
本实用新型所要解决的问题是提供一种能够消除目前设备的热应力、避免 粉焦冷却套内漏损坏、延长设备寿命的粉焦冷却套管。
解决上述技术问题的技术方案是:
一种粉焦冷却套管,它由外层水套、粉焦层、内层水套组成,内层水套的 出水管和进水管均穿过外层水套、粉焦层,其改进之处是:内层水套采用整体 钢管结构,内层水套的出水管管壁与外层水套、粉焦层为滑动连接,外部采用 高温填料密封。
上述粉焦冷却套管,内层水套的顶部封堵采用球形内凹封头,外部依次铺 设有耐火毡和耐火浇筑料。
上述粉焦冷却套管,进水口处连接的进水管深入到内层水套的底部。
上述粉焦冷却套管,出水管在粉焦层的防磨板采用两片搭接滑动结构,出 水管外部采用耐高温填料密封。
采用这种结构的粉焦冷却套管,内层水套与外层水套、粉焦层为滑动连接 结构,消除了固定焊接在热应力下开裂的隐患;内套顶部封堵采用球形内凹封 头,可以减少顶板受热形变和机械强度的下降,并为水冷套的形变提供余量, 避免水冷套的损坏;进水口引管道深入到内套底部,实现冷却水与焦粉完全逆 流换热,增强换热效果,内套各部位换热均一,避免产生热应力。采用本技术, 解决了干熄焦行业普遍存在的粉焦冷却套管内漏问题,提高粉焦冷却套管的使 用寿命,保证了系统长周期稳定运行,有效提高于熄焦系统安全可靠性,同时 降低了干熄焦工艺运行成本。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
图中标号如下:外层水套1、粉焦层2、内层水套3、出水管4、进水口5、 球形内凹封头6、防磨板7、套管8、进水管9
具体实施方式
本实用新型由外层水套1、粉焦层2、内层水套3组成。内层水套3的出水 管4和进水口5均穿过外层水套1和粉焦层2。外层水套1、粉焦层2与出水管 4的连接处端面是一套管8,该套管8与出水管4的管壁为滑动连接,即出水管 4的管壁可以沿着套管8的内壁前后移动。这样在内层水套3受热膨胀时,其出 水管4可以向外移动,避免了出水管4与外层水套1、粉焦层2因固定焊接在热 应力下发生开裂的现象。进水口5在排灰层的防磨板7采用两片搭接滑动结构, 外部用耐高温填料密封,可以防止气体串漏。
内层水套3的顶部封堵采用球形内凹封头6,外部铺设耐火毡,再浇筑耐火 浇筑料。此项措施可以避免在内层水套3顶部产生气体存留,保证顶板冷却效 果,减少顶板受热形变和机械强度的下降;具有弹性的球形内凹封头6可以为 内层水套3的形变提供余量,避免内层水套3的损坏。内层水套3为整体钢管 结构,在进水口5处连接有进水管9,进水管9深入到内层水套3的底部,实现 冷却水与焦粉完全逆流换热,增强换热效果,内层水套3各部位换热均一,避 免产生热应力。
本实用新型有以下特点:
1、采用滑动连接结构,消除由于结构问题造成的热应力。
2、各部位换热效率趋于一致,换热效果好,消除由于换热不均造成的热应 力。
3、水程顶部无气隙,消除由于气隙部位过热产生的热应力。
4、为设备的热胀冷缩提供了充足余量。
本实用新型解决了干熄焦行业普遍存在的粉焦冷却套管内漏问题,提高粉 焦冷却套管的使用寿命,保证了系统长周期稳定运行,有效提高干熄焦系统安 全可靠性,同时降低了干熄焦工艺运行成本。
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