[实用新型]一种自动络筒机无效
| 申请号: | 200720025661.5 | 申请日: | 2007-08-01 |
| 公开(公告)号: | CN201066832Y | 公开(公告)日: | 2008-05-28 |
| 发明(设计)人: | 李希波 | 申请(专利权)人: | 李希波 |
| 主分类号: | H02P27/04 | 分类号: | H02P27/04 |
| 代理公司: | 济南泉城专利商标事务所 | 代理人: | 李桂存 |
| 地址: | 270014山东省济南市历下*** | 国省代码: | 山东;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 自动 络筒机 | ||
(一)技术领域
本实用新型涉及一种自动络筒机,特别涉及一种具有变频功能的自动络筒机。
(二)背景技术
自动络筒机在正常工作时,其风机电机一直处于恒态运行状态,但生产工艺是一个比较复杂的过程,整个生产过程中负荷在不断变化,因此所需要的风量、风压也在随着负荷的变化而不断变化。这样造成了风机频繁泄荷,增加了振动和噪音,缩短了设备寿命,而且耗费了大量的电力。另外,风机负荷的变化对配电系统具有电流冲击现象,对配电设备也会造成损伤。
(三)发明内容
本实用新型为了克服以上技术的不足,提供了一种具有变频功能的自动络筒机。
本实用新型是通过以下措施来实现的:
本实用新型的自动络筒机,包括有风机,风机包括有风机电机和控制电路,其特别之处在于:风机电机和控制电路之间串联有一个变频器,变频器上连接有一感应供风压力的负压传感器。
本实用新型的自动络筒机,由于增设了变频器和负压传感器,负压传感器通过检测供风压力,将压力转换成电信号,经变频器内PID调节运算后,调节输出频率,改造风机送风量,实现对供气系统合理供气。本实用新型的自动络筒机,由于其风机采用变频控制,克服了以往风机连续恒速运行,超压自行频繁泄荷,浪费能源,增加振动和噪音,缩短设备寿命等缺陷,并解决了对配电系统冲击电流现象。因变频器具有软启动功能,电流变化从小到大,平滑增加,这样解决了对配电设备冲击电流损伤,大大延长了配电设备的使用寿命。
(四)附图说明
图1为本实用新型的电路原理图
图中,1-变频器,2-负压传感器,FU4是熔断器,M4为电机,KM4为交流接触器。
(五)具体实施方式
下面结合具体实施例对本实用新型作具体的说明。
本实施例的自动络筒机,其风机电机11KW,正常工作需求风压为负压0.6-0.7mpa。根据工艺需要,该风机属非均匀平衡耗能,原电机却一直处于恒定状态运转每台日均总用电425kwh,其中风机耗电可达264kwh。
本实施例自动络筒机,对风机进行变频改造,风机电机和风机电机控制电路之间串联有一个变频器,变频器上连接有一感应供风压力的负压传感器。
其实用新型的电气原理图如图1所示,变频器1的R、S、T分别通过熔断器FU4与电源连接,变频器1的U、V、W分别与电机M4连接。负压传感器2接入变频器的CM、+24V、VI1接线端子,利用交流接触器KM4的13、14端子接入变频器的CM、FWD控制变频器的运行与停止。
其工作过程为:当交流接触器KM4吸合时,CM、FWD得电,变频器1开始工作,电机M4开始运转,通过负压传感器2测得负压达到我们的要求时,信号传给变频器,变频器根据我们的设定值控制电机M4的转速,使风机负压保持在所要求范围内。
采用本实用新型的技术共计改造50台自动络筒机,通过几个月的运行,节电效果良好,达到了预期目标。改造前平均月耗电628850kwh,改造后平均月耗电472326kwh(相同生产天数对比),节电率平均24.89%。
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