[发明专利]棉短绒制浆解决黑液污染的方法无效
| 申请号: | 200710195735.4 | 申请日: | 2007-12-14 |
| 公开(公告)号: | CN101457496A | 公开(公告)日: | 2009-06-17 |
| 发明(设计)人: | 袁志平 | 申请(专利权)人: | 袁志平 |
| 主分类号: | D21C11/04 | 分类号: | D21C11/04 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 100040北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 棉短绒制浆 解决 污染 方法 | ||
技术领域
本发明是一种解决制浆黑液污染的方法,具体的说,是涉及棉短绒制浆解决黑液污染的方法。
背景技术
现在棉短绒制浆的方法,存在严重的黑液污染,每吨浆排放约200--250KgCOD,每吨浆排水以50吨计时其浓度应是4000--5000毫克/升。各生产厂家现采用加絮凝剂的办法降低污染负荷,成本很高但仍达不到排放标准,还要进行生化处理和其他方法处理。
解决此项难题已经进行过两种方案的研究。
第一种用物理方法事先去除形成黑液的物质
原料用热水予浸后,先经过打浆再用锥形除渣器去掉原料中90%混杂物,该方法曾经三次在生产规模制作造纸用浆,均证实可以去除80%以上的污染负荷,该方案的缺点是:打浆能力要在现有基础上增加4--5倍,原因是:仅经过热水予浸的原料比经过蒸煮的浆要难打的多,因此显著增加了动力消耗,成为投入实用的障碍。
第二种是用光电氧综合发生器(中国发明专利200610057235.X)制化纤浆,在溶除所有混杂物的同时并降解纤维聚合度至500。
该试验所得浆料的白度和聚合度均合格,缺点是混杂物只是表面白了,而内部还是黑的,若打算完全氧化掉200--250Kg COD/T,至少要用20%的H2O2,显然此法成本太高了。
总结以上的经验,必须寻找到能去除95%各种杂质形成的COD,并且成本低的方法,方可解决黑液的污染。
有了这个前提再用光电氧综合发生器降解纤维素的聚合度,才能生产化纤浆。
发明内容
1控制棉短绒蒸煮的工艺条件,加碱量应是8—12%,蒸煮温度应是100--120℃,其目的是使杂质被溶出时分子量较大,这种黑液当加酸调至PH=3时,杂质绝大部份从溶液中析出,然后用消石灰中和至PH=9,此时又析出一些有机物的钙盐,经过沪得到淡黄色液体,COD去除了约85%。
2在上述弱碱性淡黄色液体中加入少量H2O2,生成HO2-离子,进一步降解残留的有机物,可得到无色透明的水溶液,黑液中的COD=200,总去除率达到95%,使排水符合标准。
具体实施方式
实施例:1棉短绒的蒸煮条件是:加碱12%,温度120℃,蒸煮3小时,经球下诜浆得黑液30M3/吨浆。测定COD=6900PPM。
在上述黑液中加酸调PH=3,反应1小时后加消石灰调PH=9再反应1小时,过沪得淡黄色液体,测定COD=900,去除率达到87%。
上述淡黄色液体2/3回用到蒸球下洗浆,节省了大量的水。
2余下1/3的液体移入另外的反应罐加入27.5%的H2O2 60Kg(以每吨纸浆计H2O2用量约0.5%)反应1小时得无色透明水溶液COD=210。总去除率达到97%。
本方法可直接用于造纸用浆和精制棉的生产。
采用本方法制化纤浆,因蒸煮温度由170℃降至120℃,加碱量由17%降至12%,大幅庹的减少了碱和蒸汽消耗。
因事先把原料中的杂质彻底清除,再用光氧化法降纤维聚合度制化纤浆,已经不存在任何障碍。
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