[实用新型]高炉炉缸侧壁内衬无效
| 申请号: | 200620130282.8 | 申请日: | 2006-11-03 |
| 公开(公告)号: | CN200978288Y | 公开(公告)日: | 2007-11-21 |
| 发明(设计)人: | 聂桂秋 | 申请(专利权)人: | 聂桂秋 |
| 主分类号: | C21B7/06 | 分类号: | C21B7/06 |
| 代理公司: | 郑州大通专利代理有限公司 | 代理人: | 陈勇;陈大通 |
| 地址: | 451251河南*** | 国省代码: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 高炉 侧壁 内衬 | ||
一、技术领域
本实用新型涉及炼铁高炉,特别涉及高炉炉缸侧壁内衬。
二、背景技术
目前,由大块炭砖构筑高炉的炉缸侧壁内衬时,为了克服大块炭砖和冷却壁之间的“三角缝”对传热效果的不良影响,均在大块炭砖和高炉的炉缸冷却壁之间留有一条60~100mm宽的填料缝,缝中填充碳素捣打料。
众所周知,高炉的炉缸内充满高温高压的煤气、容纳着高温铁水和炉渣等,构成炉缸侧壁的炭砖、陶瓷质耐火制品等需要在良好的冷却条件下,才能抵御高温煤气、铁水和炉渣等的侵蚀。在大块炭砖和高炉的炉缸冷却壁之间留设了60~100mm宽的填料缝的炉缸侧壁内衬存在下列技术缺陷:
1)由于紧靠冷却壁,填料缝中的碳素捣打料始终处在80~100℃的温度下,没有需要的烧结条件,导热性低,影响了冷却壁的冷却效果。
2)高压、高温的煤气进入填料缝时,极易穿透以连续直线方式贯通的填料缝,导致碳素填料的性能劣化、增加了热阻,炉缸内衬的温度上升、高炉铁口大量泄漏煤气等。
3)高炉冶炼中,风口设备烧坏而出现漏水是不可避免的。当漏出的冷却水进入以连续直线方式贯通的填料缝时,缝中的碳素填料被氧化,失去导热能力。
4)同时,这种炉缸侧壁碳质内衬中,炭砖朝向冷却壁侧的导热性小于朝向炉内侧的导热性,从而较大地影响了炉缸侧壁碳质内衬的整体热传导能力。
中国专利200510018492.8提出一种高炉炉壁,在一般的高炉炉缸的冷却壁内部砌筑一层小块碳砖,使碳素捣打料层向内推移,以提高其导热性能;但是其捣打料层仍然是纵向的连续直线贯穿方式,同样存在容易渗水、钻煤气和被氧化的缺陷。
由于目前公知的上述高炉炉缸侧壁碳质内衬存在不足,不利于延长高炉的一代寿命,降低了高炉炼铁企业的经济效益。
三、实用新型内容
本实用新型的目的是,克服背景技术的不足,延长高炉炉缸内衬的使用寿命,提高炼铁企业的经济效益,设计一种高炉炉缸侧壁内衬。
本实用新型的技术方案是:一种高炉炉缸侧壁内衬,从内至外依次为大块碳砖砌筑层、填料层、小块碳砖砌筑层、冷却壁,小块碳砖与大块碳砖之间有径向搭接面,使小碳砖砌筑层与大碳砖砌筑层之间形成凸凹交错排列的填料层。
所述的小碳砖的厚度与大碳砖的厚度匹配,或所述的多层小碳砖的厚度之和与大碳砖的厚度匹配。
所述的小碳砖两层厚度之和与大碳砖的厚度匹配,或小碳砖三层厚度之和与大碳砖的厚度匹配,或小碳砖四层厚度之和与大碳砖的厚度匹配。
所述的小碳砖与大碳砖的径向搭接面的搭接长度大于零,小于350mm。
所述的小碳砖与大碳砖的径向搭接面的搭接长度大于5mm,小于250mm。
所述的填料层的径向厚度大于1mm,小于250mm。
所述的填料层填充碳素捣打料或其它材质的导热性填充料。
所述的填料层的径向厚度大于5mm,小于200mm。
本实用新型的有益效果
(1)有导热性的耐火填充料位于温度更高的部位,具有较好的烧成条件,导热性能得到提高。
(2)镶嵌咬合结构避免了填料缝直线连续贯通炉缸侧壁,增强了炉缸侧壁内衬防止煤气、漏出冷却水钻入、扩散的能力。
(3)靠近炉内侧的含碳耐火砖的冷热端温差减小,降低了冷热端温差导致的温差应力;提高了含碳耐火砖冷端的导热性,改善了炉缸侧壁碳质内衬的整体传热能力。
(4)当炉缸侧壁为炭砖、陶瓷杯复合型式时,本实用新型为炉缸热面的陶瓷质内衬提供了更好的冷却条件;当炉缸侧壁为全炭砖型式时,本实用新型有利于在碳质内衬的热面形成保护性“渣壳”。延长高炉寿命,获得更好的冶炼生产效益。
四、附图说明
图1为该高炉炉缸侧壁内衬的结构示意图之一
图2为该高炉炉缸侧壁内衬的结构示意图之二
图3为该高炉炉缸侧壁内衬的结构示意图之三
图4为该高炉炉缸侧壁内衬的结构示意图之四
五、具体实施方式
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