[发明专利]一种连续退火炉炉膛气氛波动加压置换方法有效
| 申请号: | 201910815992.6 | 申请日: | 2019-08-30 |
| 公开(公告)号: | CN110643805B | 公开(公告)日: | 2021-03-26 |
| 发明(设计)人: | 王智增;李耀强;周恒龙;王志磊;郑璐;江高;张成 | 申请(专利权)人: | 邯郸钢铁集团有限责任公司;邯钢集团邯宝钢铁有限公司 |
| 主分类号: | C21D9/46 | 分类号: | C21D9/46;C21D1/74 |
| 代理公司: | 石家庄冀科专利商标事务所有限公司 13108 | 代理人: | 李桂琴 |
| 地址: | 056015 河*** | 国省代码: | 河北;13 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 连续 退火炉 炉膛 气氛 波动 加压 置换 方法 | ||
1.一种连续退火炉炉膛气氛波动加压置换方法,保温棉(2)和不锈钢衬板(3)安装在连续退火炉(1)的内壁上,用来对炉膛进行保温和隔热;连续退火炉(1)配备有氮气置换管路(4),氮气置换管路(4)上安装有氮气流量调节阀(6),用来调节吹扫氮气流量;炉顶放散调节阀(7)安装在炉顶放散管道(5)上,用来调节氮气置换吹扫开度,其特征在于:连续退火炉炉膛气氛波动加压置换方法,包含以下步骤:
①退火炉密封后,通过氮气流量调节阀(6)调节氮气注入量和调节炉顶放散调节阀(7)的开度,使炉膛内部气氛压力和保温棉内气氛压力均在200~300Pa状态下进行炉膛内部气氛置换;
②当炉膛内部气氛的氧气含量降至7000~8000ppm时,逐步增大氮气注入量,并且逐渐减少炉顶放散调节阀(7)的开度,直到炉膛内部气氛压力提高至600~800Pa,且保温棉内部气氛压力提高至450~550Pa为止;
③保持步骤②中的氮气注入量和炉顶放散调节阀(7)的开度,继续进行炉膛内部气氛置换,直到炉膛内部气氛和保温棉内部气氛压力差小于10Pa,并在该状态下继续进行炉膛内部气氛置换10~15min;
④逐步减少氮气注入量,同时逐渐增大炉顶放散调节阀(7)的开度,直到炉膛内部气氛压力降低至320~400Pa,且保温棉内气氛压力为450~550Pa为止;
⑤保持步骤④中的氮气注入量和炉顶放散调节阀(7)的开度,继续进行炉膛内部气氛置换,直到炉膛内部气氛和保温棉内部气氛压力差小于10Pa,并在该状态下继续进行炉膛内部气氛置换3~5min;
⑥重复进行步骤③-步骤⑤,直至炉膛内部气氛的氧气含量降至300~500ppm时,开始对连续退火炉点火升温;
⑦在对连续退火炉点火升温过程中,同时重复进行步骤③-步骤⑤,直至炉膛内部气氛的氧气含量小于200ppm时,即完成连续退火炉炉膛气氛波动加压置换。
2.根据权利要求1所述的一种连续退火炉炉膛气氛波动加压置换方法,其特征在于:所述步骤①中的氮气注入量为4000~5000Nm3/H,炉顶放散调节阀(7)的开度为50%;
所述步骤②中氮气的注入量由4000~5000Nm3/H逐步增大到5500~6500Nm3/H,炉顶放散调节阀(7)的开度由50%逐渐减小到10%;
所述步骤③中的氮气注入量为5500~6500Nm3/H,炉顶放散调节阀(7)的开度为10%;
所述步骤④中氮气的注入量由5500~6500Nm3/H逐步减少到2800~3500 Nm3/H,炉顶放散调节阀(7)的开度由10%逐渐增大到50%;
所述步骤⑤中氮气的注入量为2800~3500 Nm3/H,炉顶放散调节阀(7)的开度为50%。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于邯郸钢铁集团有限责任公司;邯钢集团邯宝钢铁有限公司,未经邯郸钢铁集团有限责任公司;邯钢集团邯宝钢铁有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201910815992.6/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种弹簧热处理的设备
- 下一篇:一种中粗规格钢丝索氏体化冷却装置及工艺





