[发明专利]一种离心通风器全尺寸机加方法有效
| 申请号: | 201811396391.8 | 申请日: | 2018-11-21 |
| 公开(公告)号: | CN109531157B | 公开(公告)日: | 2022-02-15 |
| 发明(设计)人: | 冯海锋;于加辉;李渊;王洪雪;马学宇;樊大威 | 申请(专利权)人: | 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司 |
| 主分类号: | B23P23/02 | 分类号: | B23P23/02;B23C5/10 |
| 代理公司: | 中国航空专利中心 11008 | 代理人: | 张毓灵 |
| 地址: | 150066 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 离心 通风 尺寸 方法 | ||
本发明属于发动机制造技术,具体涉及一种离心通风器全尺寸机加方法。所述离心通风器全尺寸机加方法先车削出毛坯外形,做出工艺基准,用铣刀粗加工铣出离心通风器的辐板,再精铣辐板,然后用消除应力方式释放内应力,插齿加工出内花键,精车离心通风器外形。本发明离心通风器全尺寸机加方法,相对于传统铸造方法,通过机加工,可以有效提高产品精度,改善动平衡性能,保证产品强度性能,同时,加工简单,效率较高。
技术领域
本发明属于发动机制造技术,具体涉及一种离心通风器全尺寸机加方法。
背景技术
现有离心通风器类零件的加工采用铸造工艺,采用的工艺路线为:叶轮零件的制造过程为:毛坯铸造→铸造后处理【初检打印、清理、吹砂、第二次检验、吹砂、荧光检查、X光检查、第三次检验、吹砂、热处理、浸煤油、吹砂、终检】→车工(粗加工)→动平衡(不去重,标记动平衡量大小、方向)→车工(精加工,按动平衡量大小计算偏心补偿)→插齿→荧光(检查冷加工及毛坯缺陷)→动平衡→荧光(检查去重所造成的缺陷)→尺寸测量→铬酸阳极化。
在整个工艺过程中,零件的铸造对动平衡影响较大,同时,动平衡后的工序对动平衡的影响也较大,最终将影响零件的动不平衡量,使得原产品的动平衡的不平衡总量不大于10g.mm。
发明内容
本发明的目的是:提供一种能够有效增强了离心通风器强度,又能保证动平衡质量的全尺寸机加方法。
本发明的技术方案:一种离心通风器全尺寸机加方法,其先车削出毛坯外形,做出工艺基准,用铣刀粗加工铣出离心通风器的辐板,再精铣辐板,然后用消除应力方式释放应力,插齿加工出内花键,精车离心通风器外形。
粗加工时,采用Φ10mm的平头铣刀对辐板及其根部转接圆弧R4进行初步加工。
粗加工时,根部转接圆弧R4采用镗削方式加工。
精加工时,采用Φ8mm的球头铣刀对转接圆弧R4、辐板侧面进行精铣,保证圆滑转接。
离心通风器的端面采用Φ8mm的平头铣刀进行精铣。
铣刀切削刃长于切削深度至少30%。
铣刀刀杆位置的直径要大于切削刃处直径10%。
精加工前,单面余量为0.8~1.2mm。
内花键根部增加加强筋。
通过增加不同公差的芯轴以及调整垫,消除离心通风器装配间隙,保证动平衡质量。
本发明离心通风器全尺寸机加方法的具体流程如下:
步骤1:先车削出毛坯外形及内孔,做出工艺基准,以作为后续机加的基准;
其中,筋板侧面尖边倒角直边长度是0.2~0.4mm,角度45°,并去除凸起。
步骤2:固溶、人工时效,毛坯硬度HB≥80,以保证后续切削性能良好;
步骤3:毛坯圆柱体侧面,钻工艺孔:直径Φ6±0.03mm,孔深4.5±0.1mm,以作为后面铣削时与工装配合,确定角向;
步骤4:粗加工离心通风器辐板。
采用Φ10mm的平头铣刀从外到内,逐个层削出辐板,再调整刀轴角度,对各辐板根部转接圆弧R4进行初步铣削加工,此时单面余量为0.4~0.5mm。
步骤5:精铣辐板
采用Φ8mm的球头铣刀对转接圆弧R4、辐板侧面进行精铣,保证圆滑转接。
离心通风器的端面采用采用Φ8mm的平头铣刀进行精铣。
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