[发明专利]一种离心通风器全尺寸机加方法有效
| 申请号: | 201811396391.8 | 申请日: | 2018-11-21 |
| 公开(公告)号: | CN109531157B | 公开(公告)日: | 2022-02-15 |
| 发明(设计)人: | 冯海锋;于加辉;李渊;王洪雪;马学宇;樊大威 | 申请(专利权)人: | 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司 |
| 主分类号: | B23P23/02 | 分类号: | B23P23/02;B23C5/10 |
| 代理公司: | 中国航空专利中心 11008 | 代理人: | 张毓灵 |
| 地址: | 150066 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 离心 通风 尺寸 方法 | ||
1.一种离心通风器全尺寸机加方法,其特征在于,先车削出毛坯外形,做出工艺基准,用铣刀粗加工铣出离心通风器的辐板,再精铣辐板,然后用消除应力方式释放内应力,插齿加工出内花键,精车离心通风器外形;
铣刀切削刃长于切削深度至少30%,铣刀刀杆位置的直径要大于切削刃处直径10%;
在粗加工时将零件叶片铣通,粗加工时,根部转接圆弧R4采用镗削方式加工,将各表面加工采用斜线插补方法;
本发明离心通风器全尺寸机加方法的具体流程如下:
步骤1:先车削出毛坯外形及内孔,做出工艺基准,以作为后续机加的基准;
其中,筋板侧面尖边倒角直边长度是0.2~0.4mm,角度45°,并去除凸起;
步骤2:固溶、人工时效,毛坯硬度HB≥80,以保证后续切削性能良好;
步骤3:毛坯圆柱体侧面,钻工艺孔:直径Φ6±0.03mm,孔深4.5±0.1mm,以作为后面铣削时与工装配合,确定角向;
步骤4:粗加工离心通风器辐板;
采用Φ10mm的平头铣刀从外到内,逐个层削出辐板,再调整刀轴角度,对各辐板根部转接圆弧R4进行初步铣削加工,此时单面余量为0.4~0.5mm;
步骤5:精铣辐板
采用Φ8mm的球头铣刀对转接圆弧R4、辐板侧面进行精铣,保证圆滑转接;
离心通风器的端面采用采用Φ8mm的平头铣刀进行精铣;
加工至轮彀直径55mm,辐板厚度控制在2.5±0.3mm,内孔为基准,辐板对内孔的对称度应控制在0.5以内;
步骤6:消除应力:以释放应力,降低后续加工变形;设备为空气循环炉,零件应平放入炉,保温温度为150℃±5℃,保温时间为2-3小时,冷却方式为空气冷却;
精加工前,单面余量为0.8~1.2mm,以减少变形;
步骤7:精车离心通风器外形:两端面对基准内孔的垂直度控制在0.01以内,两端面的平行度控制在0.03以内,以保证后续动平衡的精度要求;
步骤8:插内花键:本步骤以离心通风器花键另一侧的内孔为基准定位,找正插花键之前的底孔在公差0.01以内,插齿完成后,应对齿根R0.3±0.2的首件及尾件出具测单,每件至少测量均匀分布的4处,以满足花键标准GB/T3478.1的6H精度要求;
步骤9:动平衡校准:离心通风器内孔Φ44.1±0.016mm,将公差+0.016按0.008进行分两级匹配芯轴,通过增加不同公差的芯轴以及调整垫,消除离心通风器装配间隙,保证动平衡质量。
2.根据权利要求1所述的离心通风器全尺寸机加方法,其特征在于,内花键根部增加加强筋。
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