[发明专利]一种新型扒渣装置无效
| 申请号: | 201310429308.3 | 申请日: | 2013-09-17 |
| 公开(公告)号: | CN104439230A | 公开(公告)日: | 2015-03-25 |
| 发明(设计)人: | 赵富娥 | 申请(专利权)人: | 天津吉泰空调通风设备有限公司 |
| 主分类号: | B22D43/00 | 分类号: | B22D43/00;F27D3/15 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 300272 天津市*** | 国省代码: | 天津;12 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 新型 装置 | ||
技术领域
本发明属于冶金机械领域,尤其涉及一种用于铸坯之前的铁水、钢水扒渣的扒渣装置。
背景技术
在生产中,需要在浇铸之前扒除渣以避免铁水、钢水回硫回磷,使其更加纯洁,从而得到高质量的铸坯。现有的扒渣设备采用扒渣板进行扒渣,扒渣板固定在扒渣机伸缩臂上,随伸缩臂前后、左右、上下六个方向运动。扒渣过程中,要求扒渣板提升动作的位置应以最接近罐壁而不刮到罐壁为最佳,但实际操作过程中由于无法靠近观察而根本满足不了该要求,因此造成扒渣效率低,直接延长了扒渣时间。同时,目前采用的扒渣板多为固定安装方式,重量大,拆装不方便,且刚性连接磨损大,扒渣板使用寿命较短;扒渣效果更是因人而异,导致铁水、钢水损失和其温降都比较大。
并且现有的钢包(或铁水包)扒渣过程较为单一,仅依靠人工目测钢渣量程度并人工操纵扒渣机实行扒渣,扒渣效果具有随意性,影响了铸坏质量,且扒渣过程中操作人员劳动强度较大。
发明内容
本发明的目的是提供一种结构简单、操作方便安全,自动化程度高的新型扒渣装置。
本发明的技术方案是:提供一种新型扒渣装置,其特征在于:包括电机、数控仪、“L”型支座和扒渣板,所述电机与所述数控仪通过连接杆相连、所述数控仪与所述“L”型支座通过伸缩臂相连,所述伸缩臂与所述“L”型支座处通过螺母固定,所述“L”型支座内焊有单耳板,所述单耳板通过铰轴活动与双耳板相连接,所述双耳板焊接在止动板内侧,所述止动板外侧设有挂杆,带有挂杆孔的扒渣板通过锁紧销固定在挂杆上,所述扒渣板的板头呈圆弧形。
所述扒渣板外层涂有耐火耐高温材料。
所述电机与“L”型支座均用支架支撑。
所述支架下设有脚垫。
本发明具有的优点和积极效果是:由于采用上述技术方案,结构合理,设计简单,操作方便,安装了数控仪,实现了扒渣过程的自动化,提高了扒渣效率,减轻了操作人员的劳动强度。可缩短扒渣时间,提高扒渣效率,减少扒渣机运行故障和扒渣板的消耗,延长扒渣板的使用寿命。本发明不但适用于钢包、铁水包扒渣,而且适用于其他各种炉子的扒渣。
附图说明
附图1为本发明的结构示意图;
附图1标记说明,
1、支架 2、电机 3、连接杆 4、数控仪 5、伸缩臂
6、铰轴 7、双耳板 8、止动板 9、挂杆 10、锁紧销
11、扒渣板 12、脚垫 13、“L”型支座 14、单耳板 15、螺母
具体实施方式
下面结合附图1及具体实施方式对本发明作进一步说明。
本发明提供本发明提供一种新型扒渣装置,其特征在于:包括电机2、数控仪4、“L”型支座13和扒渣板11,所述电机2与所述数控仪4通过连接杆3相连、所述数控仪4与所述“L”型支座13通过伸缩臂5相连,实现了扒渣过程的自动化,提高了扒渣效率,减轻了操作人员的劳动强度,所述伸缩臂5与所述“L”型支座13处通过螺母15固定,所述“L”型支座13内焊有单耳板14,所述单耳板14通过铰轴6活动与双耳板7相连接,所述双耳板7焊接在止动板8内侧,所述止动板8外侧设有挂杆9,带有挂杆孔的扒渣板11通过锁紧销10固定在挂杆9上,所述扒渣板11的板头呈圆弧形,工作时扒渣板11始终沿罐壁上下移动,不仅极易将渣子扒出,而且可避免扒渣机与罐壁之间的碰撞。
所述扒渣板11外层涂有耐火耐高温材料,减少扒渣机运行故障和扒渣板的消耗,延长扒渣板的使用寿命。
所述电机2与“L”型支座13均用支架1支撑。
所述支架1下设有脚垫12。
以上对本发明的一个实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本发明的较佳实施例,不能被认为用于限定本发明的实施范围。凡依本发明申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本发明的专利涵盖范围之内。
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