[实用新型]一种离线式管道分解炉无效
| 申请号: | 201120152360.5 | 申请日: | 2011-05-13 |
| 公开(公告)号: | CN202101547U | 公开(公告)日: | 2012-01-04 |
| 发明(设计)人: | 杨顺德;姚元君;田广;苏林强;崔锡舰;袁勇;许晓宏;刘勇勇;万春燕;容雪琼 | 申请(专利权)人: | 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 |
| 主分类号: | F27B17/00 | 分类号: | F27B17/00;C04B7/43 |
| 代理公司: | 北京汇泽知识产权代理有限公司 11228 | 代理人: | 刘淑敏 |
| 地址: | 430071 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 离线 管道 分解 | ||
技术领域
本实用新型涉及水泥生产设备,尤其涉及一种离线式管道分解炉。
背景技术
某水泥厂原有一条FCB公司设计的规模为800t/d带四级旋风预热器窑生产线。从1985年投产以来,熟料产量一直徘徊在日产500吨左右,虽经多次技术改造,但熟料产量最高仅能达到日产600吨,并且窑的运转率不高。
鉴于工厂采用的工艺和设备属80年代初的水平,设备比较陈旧、工艺较落后,且具有能耗高、设备运转率较低、环保不能达标、设计规模偏小,导致劳动生产率相对较低等缺陷,对现有的四级旋风预热器窑进行技术改造,以扩大经营规模、发挥其经济效益和社会效益,就显得尤为必要。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型的主要目的在于提供一种离线式管道分解炉,使其充分利用现已建成的窑尾框架,以提高入窑分解率、提高熟料产量和质量,并降低熟料生产的热耗。
为达到上述目的,本实用新型的技术方案是这样实现的:
一种离线式管道分解炉,在炉体中部设置有缩口。
进一步地,在炉体中部与底部之间设置位置可调的C3入炉下料点。
进一步地,在窑气部分出口管道设置位置可调的C3入窑下料点。
进一步地,在窑气与炉气汇合管道部分增加管道长度。
进一步地,在炉体中部与底部之间设置位置可调的燃烧器。
进一步地,设置方向可调的三次风口,使三次风切向进炉。
进一步地,炉体底部设置风机。
本实用新型所提供的离线式管道分解炉1,具有以下优点:
该离线式管道分解炉,具有占地面积小,适应天然气燃烧的特点.通过在炉体中部设置缩口,使炉内气流产生二次喷腾,延长了气流在分解炉内的滞留时间,并提高炉内固、气滞留时间比(Tm/Tg),延长生料和燃料在分解炉内的滞留时间(Tm)。三次风从炉底切向进入,使炉内产生旋流状态;以及合理布置燃烧器位的位置,使燃料入炉后尽快点燃和燃烧,并提高燃料的燃尽率,提高分解炉的热效率。另外,该新型的离线分解炉底部增加了风机,解决了离线分解炉漏料和塌料问题。
附图说明
图1为本实用新型的离线式管道分解炉结构及生产流程示意图。
【主要组件符号说明】
1:离线式管道分解炉
2:缩口
3:窑气部分
4:窑气与炉气汇合管道部分
5:燃烧器
6:三次风口
7:风机
8:C3入炉下料点
9:C3入窑下料点。
具体实施方式
下面结合附图及本实用新型的实施例对本新型作进一步详细的说明。
如图1所示的离线式管道分解炉1,其炉体中部设有缩口2,能使炉内气流产生二次喷腾,延长气流在分解炉内的滞留时间,并提高炉内固、气滞留时间比(Tm/Tg),延长生料在分解炉内的滞留时间(Tm)和提高原料的化学反应和燃烧反应的完全程度,改善整个预分解系统的热工状况,降低系统各部位温度及熟料烧成热耗,从而能够有效提高分解率。
此外,通过进一步调整C3入炉下料点8的位置,可确保生料向分解炉内均匀喂料,做到生料入炉后,尽快分散均匀分布,达到良好的气固接触状态,使炉内具有合理的三维流场。并通过将燃烧器5的位置调整到合理位置,如设置在炉体中部和炉体下部之间,可使燃料入炉后尽快点燃和燃烧,以提高燃料的燃尽率。
通过调整三次风口6的方向,可改变三次风的进炉方式,最佳地,使三次风切向进炉,可使气流形成旋流状态,提高原料和燃料的停留时间。通过调整C3入炉下料点8、供气点及三次风口6之间的布局,可保证该分解炉1内有合理的温度场,以利于燃料的着火和碳酸钙的分解。再通过炉体底部设置的风机7,可解决离线分解炉漏料和系统塌料问题。
通过以上对该离线式管道分解炉的重要部位的改进,不但使该炉型占地面积减少,还可充分与原有框架结合,节省了投资,同时又能保证分解炉的有效容积。通过在炉体中部设置缩口2、合理布置燃烧器5等改进措施,保证生料向分解炉内均匀喂料,并做到生料入炉后,尽快分散均匀分布,加强了生料粉在分解炉内的分散与均布效果,达到良好的气固接触状态。从而提高化学反应和燃烧反应的完成程度,降低系统各部位温度及熟料烧成热耗,使得入窑分解率由原来的36%提高到90%,熟料产量由原来的600T/D提高到950T/D。熟料的热耗由原来的880kcal/kg降低到800kcal/kg。
以上所述,仅为本实用新型的较佳实施例而已,并非用以限定本实用新型的保护范围。
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