[发明专利]内装永磁电机和行星齿轮集成系统的直驱绞车装置有效
| 申请号: | 200910254557.7 | 申请日: | 2009-12-30 |
| 公开(公告)号: | CN101786580A | 公开(公告)日: | 2010-07-28 |
| 发明(设计)人: | 霍连文;周会军;朱红燕;王裕峰;王成 | 申请(专利权)人: | 西安久和能源科技有限公司 |
| 主分类号: | B66D1/12 | 分类号: | B66D1/12;B66D5/02 |
| 代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 陆万寿 |
| 地址: | 710016 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 永磁 电机 行星 齿轮 集成 系统 绞车 装置 | ||
技术领域:
本发明属于绞车领域,涉及一种直驱绞车装置,尤其是内装永磁电机和行星齿轮集成 系统直驱滚筒的绞车装置,适用于起升绞车、卷扬机等设备。
背景技术
现有绞车装置主要由动力系统、传动系统、工作系统、控制指示系统等及其附属部分 组成。它以驱动电机为动力源,通过减速箱、主轴装置等传动系统和工作系统,使缠绕在 主轴装置中滚筒上的钢丝绳收放,从而实现绞车、卷扬机等设备工作。
发明内容
传统绞车装置需要配备减速箱,其效率比较低、容易出现故障、可靠性差、且需要经 常维护、占有较大的空间;多采用交流异步电动机,效率和功率因数较低,耗电量多。传 统的绞车系统效率较低、可靠性差、耗电量多、空间利用率低。
为克服传统绞车装置的缺点,本发明内装永磁电机和行星齿轮集成系统的直驱绞车装 置,包括滚筒1、电机4和刹车装置7,所述滚筒1由筒壁、底板、端盖和内隔板构成; 所述底板和内隔板沿中心线设置有支撑轴,支撑轴与滚筒1固定连接,支撑轴与内隔板之 间设置有行星齿轮2;所述端盖和内隔板沿中心线设置有电机轴3,电机轴3左端与内隔 板固定连接,电机轴3右端通过滚筒轴承6与端盖活动连接;所述电机轴3上设置有电机 4,电机4通过设置在电机4两端的电机轴承5与电机轴3活动连接。
所述电机轴3内部设置有引出线通道,所述引出线通道由电机轴3轴体的孔洞和与其 连接的沿轴线设置的通道构成;所述引出线穿过引出线通道与外接线箱连接。所述滚筒1 外部设置有刹车装置7。
本发明将永磁电机4和行星齿轮2装于滚筒1内部,由永磁电机4作为动力,由行星 齿轮2直接驱动滚筒1。采用减速比适当的行星齿轮2驱动滚筒1,可以适当提高电机4 转速,减小电机4的体积,使其电机4与行星齿轮2集成一起,增强系统的紧凑性。本发 明机电一体化,结构合理,安装空间小,使得该系统可靠性增强;同时采用了永磁电机4 作为驱动电机4,其效率和功率因数高,耗电量降低,能耗小,是对绞车装置的一大变革。 本发明中将电机4置于滚筒1内部,机电一体化,结构合理,安装空间小,对于桥式、门 式起重机绞车和卷扬机系统也可以节省空间,减少起重机系统的重量。
附图说明:
图1为传统绞车装置结构示意图;
图2为本发明绞车装置结构示意图。
其中:1为滚筒;2为行星齿轮;3为电机轴;4为电机;5为电机轴承;6为滚筒轴 承;7为刹车装置。
具体实施方式:
下面结合附图对本发明做进一步详细描述:
参见图1、2,内装永磁电机和行星齿轮集成系统的直驱绞车装置,包括滚筒1、电机 4和刹车装置7,所述滚筒1由筒壁、底板、端盖和内隔板构成;所述底板和内隔板沿中 心线设置有支撑轴,支撑轴与滚筒1固定连接,支撑轴与内隔板之间设置有行星齿轮2; 所述端盖和内隔板沿中心线设置有电机轴3,电机轴3左端与内隔板固定连接,电机轴3 右端通过滚筒轴承6与端盖活动连接;所述电机轴3上设置有电机4,电机4通过设置在 电机4两端的电机轴承5与电机轴3活动连接。
所述电机轴3内部设置有引出线通道,所述引出线通道由电机轴3轴体的孔洞和与其 连接的沿轴线设置的通道构成;所述引出线穿过引出线通道与外接线箱连接。所述滚筒1 外部设置有刹车装置7。
本发明由永磁电机4和行星齿轮2集成,置于滚筒1内部,直接驱动滚筒1。
本发明将永磁电机4和行星齿轮2装于滚筒1内部,由永磁电机4作为动力,由行星 齿轮2直接驱动滚筒1。采用减速比适当的行星齿轮2驱动滚筒1,可以适当提高电机4 转速,减小电机4的体积,使其电机4与行星齿轮2集成一起,增强系统的紧凑性。本发 明机电一体化,结构合理,安装空间小,使得该系统可靠性增强;同时采用了永磁电机4 作为驱动电机4,其效率和功率因数高,耗电量降低,能耗小,是对绞车装置的一大变革。
本发明中将电机4置于滚筒1内部,机电一体化,结构合理,安装空间小,对于桥式、 门式起重机绞车和卷扬机系统也可以节省空间,减少起重机系统的重量。
以一台300kW绞车装置为例,对比传统绞车装置与现有装置方案,如表1所示。 一台300kW永磁电机4是在原异步电动机的基础上只改变转子而成的,性能对比如表2 所示。与改制前相比,有功节电率为7.2%,每年可节电16.6万kWh,节电费6.66万元。
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